各種原因的氨氮超標,你遇到了幾個
2018-06-15
凡是長期從事污水處理系統(tǒng)運行的熱,或多或少都會遇到氨氮超標的問題。上海泰譽節(jié)能本著分析行業(yè)經(jīng)驗,及時解決運行問題的決心,為大家搜集了相關(guān)的總結(jié)經(jīng)驗,希望對您的工作會有一定的幫助。
一般的污水脫氮工藝會要求碳氮比即C:N=4~6。所以當實際處理的污水為碳氮比小于這個區(qū)間的高氨氮污水,則需要投加碳源來提高反硝化的完全性。在投加碳源時,很多污水運行技術(shù)人員會選擇甲醇,所以一旦因為某些原因?qū)е录状純蕹隹陂y門脫落,大量甲醇進入A池,這樣就會直接導致曝氣池系統(tǒng)崩潰,好氧池內(nèi)泡沫迅速變多,好氧池出水COD、氨氮急劇飆升。
原因解析:當大量甲醇進入?yún)捬醭?,污水中碳源大量增加,反硝化池不能對其進行充分利用,只能隨系統(tǒng)工藝進入曝氣池,此時曝氣池內(nèi)因為底物充足,異養(yǎng)菌有氧分解,大量消耗氧氣和微量元素,而硝化細菌是自養(yǎng)菌,分解能力差,氧氣被爭奪,形成不了優(yōu)勢菌種,所以硝化反應受限制,氨氮升高。
解決辦法:
1、立即停止進水進行悶曝、內(nèi)外回流連續(xù)開啟。
2、停止壓泥保證污泥濃度。
3、如果有機物已經(jīng)引起非絲狀菌膨脹可以投加PAC來增加污泥絮性、投加消泡劑來消除沖擊泡沫。
內(nèi)回流導致的氨氮超標有兩方面原因:內(nèi)回流泵有電氣故障(現(xiàn)場跳停扔有運行信號)、機械故障(葉輪脫落)和人為原因(內(nèi)回流泵未試正反轉(zhuǎn),現(xiàn)場為反轉(zhuǎn)狀態(tài))。
原因解析:內(nèi)回流導致的氨氮超標也可以歸到有機物沖擊中,因為沒有硝化液的回流,導致A池中只有少量外回流攜帶的硝態(tài)氮,總體成厭氧環(huán)境,碳源只會水解酸化而不會完全分解成二氧化碳逸出。所以大量有機物進入曝氣池,導致了氨氮的升高。
解決辦法:內(nèi)回流的問題很好發(fā)現(xiàn),可以通過數(shù)據(jù)及趨勢來判斷是否是內(nèi)回流導致的問題:初期O池出口硝態(tài)氮升高,A池硝態(tài)氮降低直至0,PH降低等,所以解決辦法分三種情況:
1、及時發(fā)現(xiàn)問題,檢修內(nèi)回流泵。
2、內(nèi)回流已經(jīng)導致氨氮升高,檢修內(nèi)回流泵,停止或者減少進水進行悶曝。
3、硝化系統(tǒng)已經(jīng)崩潰,停止進水悶曝,如果有條件、情況比較緊迫可以投加相似脫氮系統(tǒng)的生化污泥,加快系統(tǒng)恢復。
一般的PH過低引發(fā)的氨氮超標會有以下三種情況:
1、內(nèi)回流太大或者內(nèi)回流處曝氣開太大,導致攜帶大量的氧進入A池,破壞缺氧環(huán)境,反硝化細菌有氧分解,部分有機物被有氧分解掉,嚴重影響了反硝化的完整性,因為反硝化可以補償硝化反應分解掉堿度的一半,所以因為缺氧環(huán)境的破壞導致堿度產(chǎn)生減少,PH降低,低于硝化細菌適宜的PH之后 硝化反應受抑制,氨氮升高。
2、進水CN比不足,原因也是反硝化不完整,產(chǎn)生的堿度少,導致的PH下降。
3、進水堿度降低導致的PH連續(xù)下降。
原因解析:PH降低導致的氨氮超標,實際中發(fā)生的概率比較低,因為PH的連續(xù)下降是一個過程,一般運營人員在沒找到問題的時候就開始加堿去調(diào)節(jié)PH了
解決辦法:
1、發(fā)現(xiàn)PH連續(xù)下降時立刻開始投加堿來維持PH,然后再通過分析去查找原因。
2、如果PH過低已經(jīng)導致了系統(tǒng)的崩潰,首先要把系統(tǒng)的PH補充上來,然后悶曝或者投加同類型的污泥。
原因解析:原因很簡單,曝氣的作用是充氧和攪拌,曝氣頭的堵塞造成兩種都受到影響,而硝化反應是有氧分解,需要保證曝氣池溶氧適宜的環(huán)境下才能正常進行,而DO過低則會導致硝化受阻,氨氮超標。
解決辦法:
1、如果硬度低操作問題導致的堵塞,更換曝氣頭。
2、改造成大孔曝氣器或者射流曝氣器。
上海泰譽節(jié)能所提供曝氣頭是一種新型的旋流曝氣器,該曝氣器具有不易堵塞、耐結(jié)垢等優(yōu)勢,尤其因為該曝氣器為可提升式曝氣器,為正常的生產(chǎn)性企業(yè)進行改造提供了極大地便利。